三一210單獨(dú)回轉(zhuǎn)時(shí)速度慢,復(fù)合動(dòng)作時(shí)速度正常
故障現(xiàn)象:
一臺(tái)SY210型負(fù)流量機(jī)器,更換主泵,主控制閥后出現(xiàn)小臂回收外揚(yáng)動(dòng)作速度慢,在復(fù)合動(dòng)作時(shí)略有好轉(zhuǎn),單獨(dú)回轉(zhuǎn)時(shí)速度慢,復(fù)合動(dòng)作時(shí)速度正常,單獨(dú)操作一邊行走無力,同時(shí)操作兩邊行走動(dòng)作正常。
故障分析:
1、根據(jù)故障現(xiàn)象:可以判定主泵、主控制閥均為正常,因?yàn)樵诟鼡Q主泵、主控制閥以前機(jī)器所有動(dòng)作均為正常,而且更換的主泵,主控制閥為全新配件,故可以排除主泵、主閥故障。
2、檢測(cè)主泵比例電磁閥電流值是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(350---900mA)、電磁比例閥電阻是否為(14—17歐)。
3、在更換主泵、主控制閥時(shí)先導(dǎo)管路、主管路連接是否正確
4、檢測(cè)主控制閥至液壓泵調(diào)節(jié)器的負(fù)反饋壓力是否在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。閥芯中位時(shí)約38公斤,閥芯全行程操作時(shí)1—5公斤。
5、檢查主控制閥到主泵調(diào)節(jié)器的負(fù)反饋壓力油管是否接反。
故障原因:主控制閥至主泵調(diào)節(jié)器的負(fù)反饋壓力油管接反。
排故方法:
1、先測(cè)量主泵主溢流閥壓力為340公斤,先導(dǎo)溢流壓力為38公斤---正?!C明主泵、主控制閥均正常。
2、根據(jù)故障現(xiàn)象,檢查主控制閥各閥芯、過渡塊上先導(dǎo)管路連接正確---可以排除此處故障。
3、測(cè)量前后泵比例電磁閥電流值,503、504號(hào)線,手柄中立時(shí)電流值為900mA左右,手柄全行程操作時(shí)電流值為350mA左右----正常在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),將前后泵比例電磁閥線束503、504互換后試機(jī),故障依然存在,證明比例電磁閥電流值、線束連接正確,可排除此處故障。
4、測(cè)量前泵后泵負(fù)反饋壓力:
(1)復(fù)合動(dòng)作時(shí)操作大臂提升、鏟斗回收外揚(yáng)時(shí)負(fù)反饋壓力為4公斤---正常,操作小臂回收,外揚(yáng)時(shí)負(fù)反饋壓力:前泵為4公斤---正常、后泵為18公斤----不正常。
(2)單獨(dú)操作回轉(zhuǎn)時(shí)前泵負(fù)反饋壓力為39公斤---不正常。單獨(dú)操作左右行走時(shí)負(fù)反饋壓力為39公斤----不正常,同時(shí)操作左右行走時(shí)前泵后泵負(fù)反饋壓力均為4公斤----正常。
5、通過對(duì)主泵負(fù)反饋壓力的測(cè)量可以判定是前泵與后泵負(fù)反饋壓力油管接反。原因?yàn)椋褐骺刂崎y到液壓泵調(diào)速器的負(fù)反饋油管接反后,當(dāng)做回轉(zhuǎn)或左行走動(dòng)作時(shí)左主控制閥到主泵調(diào)速器的負(fù)反饋壓力降低后,并沒有將前泵的排油量加大,而是將后泵的排油量加大了,所以單獨(dú)回轉(zhuǎn)或行走動(dòng)作慢,而復(fù)合動(dòng)作時(shí)左右兩邊主控制閥的負(fù)控制壓力都降低,前后泵的排量同時(shí)加大,所以動(dòng)作速度正常。
6、在全程操作小臂回收,外揚(yáng)時(shí)負(fù)反饋壓力:前泵為4公斤---正常、后泵為18公斤----不正常。因在之前曾多次檢測(cè)維修造成小臂閥芯2有卡滯,因小臂閥芯2有卡滯造成小臂閥芯切換不到位,使后泵負(fù)反饋壓力為18公斤,而降低不到4公斤,致使后泵排量在做小臂動(dòng)作時(shí)不能將排量增加到最大,所以小臂動(dòng)作速度慢。
7、將主控制閥到液壓泵調(diào)節(jié)器的負(fù)反饋油管重新連接,清洗小臂閥芯2重新安裝,小臂、回轉(zhuǎn)動(dòng)作速度正常,操作單邊行走時(shí)無力的故障排除,挖機(jī)恢復(fù)正常。
排故體會(huì):
在維修挖機(jī)時(shí),不管是什么故障,必須思路清晰,逐步把問題縮小在最小的范圍。
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183****9603
2020-04-10
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manwang-
2019-12-11
小臂閥芯卡滯,一起動(dòng)就應(yīng)當(dāng)有動(dòng)作—不管液壓鎖在何位置都是一樣
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